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工作总结

发表时间:2026-04-06

2026年浮法操作工个人工作总结。

今年前三个季度,我所在的班组成品率92.3%,比去年同期高了1.8个百分点。这个数字看起来不大,但折合到600吨生产线上,相当于每个月少报废将近两千平方米的玻璃。实话讲,这成绩不是靠运气,是二十多个夜班、七次工艺调整和三次应急抢修堆出来的。

先说一个让我印象深刻的失败案例。四月份试产2.5mm超薄玻璃,头三天炸板率一度冲到8%。按常规思路,我以为是锡槽出口温度太低,连续往上调了五度,结果炸得更厉害。那几天真是焦躁——半夜睡不着,蹲在退火窑前面看应力条纹。后来拿红外热像仪扫了一遍玻璃带的横向温度分布,发现边部比中部低了将近18度,不是整体温度的问题,是横向温差过大。我之前的调整方向完全反了。把边部电加热从38%提到45%,同时把中间两组加热降了5%,四个小时后炸板率掉到3%以下。这事给我的教训是:别急着下结论,先拿数据说话。

再说说产量。到三季度末,累计切裁12.6万平方米,良率稳定在91.5%以上。六月份有个亮点:3mm光伏背板玻璃连续七天在线切裁率做到94.2%。怎么做到的?不是靠什么高招,就是把锡槽出口的温度梯度重新捋了一遍。之前玻璃带老是出现波浪弯,边部起皱。我花了一个中班的时间,用热电偶一根一根地测了出口三米内的温度点,发现边部比中间低了12度,但冷却水包的位置又太靠后,冷却效果不均匀。后来把水包往前推了15公分,同时把边部电加热的输出从45%提到52%。调完之后守在操作台前两个小时,每十五分钟测一次板宽方向的厚度分布,看着曲线一点点变平,那种踏实感没法用语言形容。

设备故障这块,八月份有个突发状况。凌晨两点多,过渡辊台的三号辊传出尖锐的金属摩擦声。打开观察门,石墨块已经磨得只剩两毫米厚,再跑半小时辊面就要被刮伤。按规程得停线更换,但窑里还有一千两百吨玻璃液,停线损失至少二十万,而且窑压会剧烈波动,后续复产至少浪费半天。我当时的判断是:辊面还没伤到,可以临时降速运行。跟维修工商量后,把三号辊的线速度从100%降到95%,同时用低压氮气从侧面持续吹扫辊面降温。这个方案风险很大——速度差太大会导致玻璃板堆叠。我们每隔二十分钟用红外测温枪打一次辊面温度,四次测量都在可控范围内。撑到晨班人员到齐,组织四十分钟抢修更换石墨块,玻璃板全程没断。事后班长说我是赌了一把,我说这不是赌,是算过的——速度差5%以内,玻璃带本身的张力足够克服摩擦。

质量验收上,我们内部定的气泡标准比国标严:直径超过0.3mm就算废品。为了找到气泡的分布规律,我做了个笨办法:每班取三张样板,把气泡位置描在坐标纸上,标注大小和形状。两个月攒了将近两百张图,叠在一起看,发现气泡集中在距离南边500到800毫米的带状区域。这个指向性很明确——那片区域正对着熔化部三号小炉。后来配合熔化工程师把该小炉的空燃比从1:9.5调到1:9.2,气泡率从1.2%降到0.6%。但另一半气泡依然存在,我继续看图,发现那些残留的气泡大多是椭圆形,而且分布更靠近北边。椭圆形气泡通常是澄清区的问题,下一步准备查四号小炉的气氛。 dsBj1.COM

还有一个细节:锡槽入口的密封泥封,以前每周都要补一次,而且固化太快,抹上去没两小时就开裂。我试了三次配比——第一次加石英粉太多,附着力差;第二次减了磷酸,固化太慢,停风机时间过长影响槽内气氛;第三次换成硅溶胶做固化剂,掺5%的细石英砂,现在能撑一个月不开裂。修补时不用停风机,槽内压力波动控制在2帕以内。这个改进不大,但每个月能省下三个小时的检修时间。

最让人无奈的还是原料波动。有一阵子铁含量忽高忽低,成品玻璃上出现一圈圈的黄绿色条纹。我把有缺陷的板子留了样,送到化验室测了铁含量,范围在0.08%到0.12%之间波动。反馈给原料车间,对方说是矿源批次不同,一时半会儿改不了。我们只能自己想办法:在拉边机上做文章,把边部温度再提高5到8度,让条纹往板边赶,切边时直接切掉。这叫没办法的办法,但总比坐等强。

下一步的重点是锡槽氧含量控制。现在的在线氧分析仪探头容易污染,读数滞后将近两分钟。我准备试试旁路取样——从槽内引出一路气体,经过滤和降温后再测量,理论上响应速度能快到一分钟以内。已经跟仪表组说了,下个月先做一套简易装置跑一周看看效果。

干这行十年,越来越觉得玻璃这东西骗不了人。你偷懒,它就炸板;你糊弄,它就出气泡。每块板的条纹、光畸变、厚薄差,其实都在告诉你生产线的毛病出在哪儿,就看你愿不愿意蹲下来仔细看。

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文章来源://www.dsbj1.com/gaofenzuowen/190478.html

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